В таблице 1 представлена динамика фонда нефтяных скважин НГДУ “Правдинскнефть”. Показатели даны на 1 января соответствующего года.
Месторождения НГДУ находятся в стадии, когда экстенсивная разработка (увеличение добычи нефти происходит в основном за счет ввода скважин из бурения) сочетается с интенсивным способом разработки (рост добычи за счет применения методов увеличения нефтеотдачи). В таблице отражены основные тенденции, характерные для нефтяной отрасли. Так, например, уменьшение ввода скважин из бурения по итогам 1998 года (с 28 до 13 скважин в освоении) объясняется резким снижением мировой цены на нефть и соответствующим сокращением финансовых средств предприятия. Постановление Председателя Правительства РФ Путина В.В. “О мерах по вводу в эксплуатацию бездействующих, контрольных и находящихся в консервации скважин на нефтяных месторождениях” № 1213 от 01.11.99. мало отразилось на деятельности НГДУ в связи с относительно небольшим количеством нерентабельных скважин по НГДУ.
В НГДУ “Правдинскнефть” в настоящее время подлежат ликвидации и ликвидируются скважины категории II-а (по геологическим причинам) и категории I – а (скважины, выполнившие свое назначение). В целом по НГДУ такой необходимости ликвидировать скважины, как например на месторождениях АНК “Башнефть” пока нет, как и практически отсутствует фонд полностью отслуживших нефтяных скважин. Однако, во избежание проблемы финансирования ликвидаций в будущем, уже сейчас необходимо формировать соответствующий денежный фонд. Именно этому аспекту посвящена экономическая часть дипломного проекта.
Таблица 1 – Динамика фонда нефтяных скважинНГДУ “Правдинскнефть” в 1997-2000 гг.
Показатели |
|
Годы |
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
1. Общий фонд скважин |
2625 |
2720 |
2728 |
2901 |
2. Эксплуатационный фонд нефтяных скважин |
1168 |
1452 |
1458 |
1373 |
3. Фонд действующих скважин |
893 |
894 |
956 |
1080 |
4. Скважины осваиваемые и ожидающие освоения после бурения |
25 |
28 |
13 |
17 |
5. Ликвидированные скважины |
3 |
0 |
4 |
2 |
Ниже представлена геолого-техническая история скважины № 1019 Приобского месторождения НГДУ “Правдинскнефть”, подлежащей ликвидации.
Скважина вступила в эксплуатацию 04.06.65 г. фонтанным способом с начальным дебитом 67 т/сут безводной нефти. Через месяц работы переведена на глубиннонасосный способ эксплуатации при суточном дебите 30 тонн нефти. Дебит скважины быстро уменьшался и к июню 1967 г. составил 1,2 м3/сут.
С 1967 г. была начата опытная закачка воды в водоносную часть рифа, что привело к обводнению массива из поднефтяной ее части и было решено все скважины законсервировать. Закачка воды на обводненность и дебит скважины не повлияло. Дебит скважины перед консервацией составил 0,2 т/сут безводной нефти.
С января 1970 г. по 1972 г. скважина была в консервации. В результате продолжения закачки воды давление в рифе стало возрастать и скважины стали переливать и с целью изучения возможности извлечения остаточных запасов нефти было решено начать форсированный отбор жидкости. В октябре 1972 г. скважина была оборудована ЭЦН для форсирования отбора жидкости. В течение 51 дня из нее было добыто 10 т нефти и 2900 м3 воды. С октября 1973 г. по май 1975 г. скважина была в консервации. Среднесуточный дебит перед остановкой составлял 86 м3 жидкости при 100% обводненности. Скважина снова стала переливать. В мае 1975 г. скважина была пущена в работу “самоизливом” и работала периодически по мере поднятия давления с дебитом 1,2 м3/сут. с безводной нефти. Дебит постепенно снижался, в продукции стала появляться вода и в августе 1982 г. скважина была переедена на глубиннонасосный способ эксплуатации с дебитом 1,0 м3/сут. при 80 обводненности. Дебит скважины постепенно снижался и на время перевода в бездействие в феврале 1990 дебит составил 0,1 м3/сут. жидкости при 50% обводненности. С 29.10 по 13.11.91 согласно утвержденного плана работ на ликвидацию, бригада КРС произвела заливочные работы. Был установлен цементный мост в интервале 660 – 547 м. Дальнейшие работы были прекращены по организационным причинам и больше не возобновлялись. Устье скважины закрыто стальной задвижкой. С 1991 г. скважина находилась в бездействии и в 1996 г. была переведена в консервацию. Всего из скважины добыто 12,5 тыс. т нефти, 15,1 тыс. м3 воды.
Ввиду малодебитности и нерентабельности дальнейшей эксплуатации скважина подлежит ликвидации по категории 1 “б”.