Перейти к содержимому
Главная страница » Характеристика ликвидационного фонда НГДУ “Правдинскнефть”

Характеристика ликвидационного фонда НГДУ “Правдинскнефть”

0
(0)

В таблице 1 представлена динамика фонда нефтяных скважин НГДУ “Правдинскнефть”. Показатели даны на 1 января соответствующего года.

Месторождения НГДУ находятся в стадии, когда экстенсивная разработка (увеличение добычи нефти происходит в основном за счет ввода скважин из бурения) сочетается с интенсивным способом разработки (рост добычи за счет применения методов увеличения нефтеотдачи). В таблице отражены основные тенденции, характерные для нефтяной отрасли. Так, например, уменьшение ввода скважин из бурения по итогам 1998 года (с 28 до 13 скважин в освоении) объясняется резким снижением мировой цены на нефть и соответствующим сокращением финансовых средств предприятия.  Постановление Председателя Правительства РФ Путина В.В. “О мерах по вводу в эксплуатацию бездействующих, контрольных и находящихся в консервации скважин на нефтяных месторождениях” № 1213 от 01.11.99. мало отразилось на деятельности НГДУ в связи с относительно небольшим количеством нерентабельных скважин по НГДУ.

В НГДУ “Правдинскнефть” в настоящее время подлежат ликвидации и ликвидируются скважины категории II-а (по геологическим причинам) и категории I – а (скважины, выполнившие свое назначение). В целом по НГДУ такой необходимости ликвидировать скважины, как например на месторождениях АНК “Башнефть” пока нет, как и практически отсутствует фонд полностью отслуживших нефтяных скважин. Однако, во избежание проблемы финансирования ликвидаций в будущем, уже сейчас необходимо формировать соответствующий денежный фонд. Именно этому аспекту посвящена экономическая часть дипломного проекта.

Таблица    1   – Динамика фонда нефтяных скважинНГДУ “Правдинскнефть”   в 1997-2000 гг.

Показатели

Годы

1997

1998

1999

2000

1. Общий фонд скважин

2625

2720

2728

2901

2. Эксплуатационный фонд нефтяных скважин

1168

1452

1458

1373

3. Фонд действующих скважин

893

894

956

1080

4. Скважины осваиваемые и ожидающие освоения после бурения

25

28

13

17

5. Ликвидированные скважины

3

0

4

2

Ниже представлена геолого-техническая история скважины № 1019 Приобского месторождения НГДУ “Правдинскнефть”, подлежащей ликвидации.

Скважина вступила в эксплуатацию 04.06.65 г. фонтанным способом с начальным дебитом 67 т/сут безводной нефти. Через месяц работы переведена на глубиннонасосный способ эксплуатации при суточном дебите 30 тонн нефти. Дебит скважины быстро уменьшался и к июню 1967 г. составил 1,2 м3/сут.

С 1967 г. была начата опытная закачка воды в водоносную часть рифа, что привело к обводнению массива из поднефтяной ее части и было решено все скважины законсервировать. Закачка воды на обводненность и дебит скважины не повлияло. Дебит скважины перед консервацией составил 0,2 т/сут безводной нефти.

С января 1970 г. по 1972 г. скважина была в консервации. В результате продолжения закачки воды давление в рифе стало возрастать и скважины стали переливать и с целью изучения возможности извлечения остаточных запасов нефти было решено начать форсированный отбор жидкости. В октябре 1972 г. скважина была оборудована ЭЦН для форсирования отбора жидкости. В течение 51 дня из нее было добыто 10 т нефти и 2900 м3 воды. С октября 1973 г. по май 1975 г. скважина была в консервации. Среднесуточный дебит перед остановкой составлял 86 м3 жидкости при 100% обводненности. Скважина снова стала переливать. В мае 1975 г. скважина была пущена в работу “самоизливом” и работала периодически по мере поднятия давления с дебитом 1,2 м3/сут. с безводной нефти. Дебит постепенно снижался, в продукции стала появляться вода и  в августе 1982 г. скважина была переедена на глубиннонасосный способ эксплуатации с дебитом 1,0 м3/сут. при 80 обводненности. Дебит скважины постепенно снижался и на время перевода в бездействие в феврале 1990 дебит составил 0,1 м3/сут. жидкости при 50% обводненности. С 29.10 по 13.11.91 согласно утвержденного плана работ на ликвидацию, бригада КРС произвела заливочные работы. Был установлен цементный мост в интервале 660 – 547 м. Дальнейшие работы были прекращены по организационным причинам и больше не возобновлялись. Устье скважины закрыто стальной задвижкой. С 1991 г. скважина находилась в бездействии и в 1996 г. была переведена в консервацию. Всего из скважины добыто 12,5 тыс. т нефти, 15,1 тыс. м3 воды.

Ввиду малодебитности и нерентабельности дальнейшей эксплуатации скважина подлежит ликвидации по категории 1 “б”.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.